火力发电厂降耗节能措施

如题所述

火力发电厂降耗节能措施   加强工业节能减排,是践行科学发展观,走低碳经济、可持续发展道路的必然要求,是企业降本增效,提高市场竞争力的主要途径。电力行业也在及时转变观念 ,在节能降耗上加大投入 ,加快新技术的开发及应用。下面我为大家分享火力发电厂降耗节能措施,欢迎大家阅读浏览。    一、设备概述   良村热电#1、#2发电机组厂用电率约7.59%、7.89%,与同业对标,与国内先进火电机组有一定差距。本文结合具体情况从节能改造、优化运行方式等方面深挖节能潜力进行探讨,最大限度降低厂用电率.以适应时代对火电厂发展的需求。   石家庄良村热电是河北南网重要的电源、热源支撑点,锅炉为东方锅炉生产的型号为DG1110/17.4-II12 型亚临界一次中间再热自然循环燃煤汽包炉,单机配三台双进双出钢球磨煤机,两台引风机、送风机、一次风机,风机均采用动叶可调轴流式风机。汽轮机为东方汽轮机生产的亚临界、一次中间再热、三缸双排汽、单轴、两级可调整供热抽汽、凝汽式机组。配有两台50%BMCR容量的汽泵,一台35%BMCR容量的电泵,两台凝结水泵(一台变频调节)、两台循环泵。发电机为东方电气制造的QFSN-330-2-20型氢冷发电机,经容量为370MVA的主变接入220kV升压站,发电机出口经高厂变接带厂用电,厂用电分为6KV和400V两个电压等级。机组大容量辅机和低压厂用变接入6KV 系统,低压供电方式采用PC/MCC方式,两台机组设一台高压启动备用变压器。    二、降低厂用电率的具体措施   厂用电率的决定因素有多个,辅机电动机的耗电量对厂用电率起着决定性的作用,同时合理调整、运行方式优化、节能改岁搏造同样影响着厂用电率。   通过几年的运行,暴露出部分设备在运行时的节能潜力很大,良村热电通过对设备的节能改造取得了明显的效果,厂用电率得到了有效控制。   1. 磨煤机高铬钢球改造   由于机组为河北南网骨干电厂,经常性参与机组调峰,在晚22:00-次日6:00时间段经常处在机组低负荷状态,有时机组负荷仅略高于最低稳燃负荷,此时即使采用双磨运行,磨煤电耗仍较高依旧居高不下,造成大量能源浪费。通过考察采用铬锰钨抗磨铸铁球(高铬钢球)替代现使用的中铬钢球,并优化磨球级配方案,首先对1B磨进行更换钢球改造试验,技改后根据运行数据统计分析,在磨煤机出力不变、煤粉细度不变的情况下,1B磨煤单耗能明显下降,电流从之前的140A左右降至115A,电机功率从1200kW/h左右降低至1000kW/h,计算每天节电约4800kWh,按每千瓦0.3元,年单磨运行7000小时计算,年节约费用约42万元以上,节电效果明显。同时通过更换钢球,1B磨内装载量下降,通流面积增加,同时降低了一次风压、降低了一次风机电耗,两台一次风机电流减少共计5A,每小时功率减少约45kW,按机组运行5500小时计算,按供电每千瓦0.3元计算,年节约费用约7.4万元。取得成功经验后,陆续对两台机组的六台磨都进行渗闭了改造。   2. 循环水泵电机高低速切换改造   良村热电两台300MW机组设有四台循环泵,每台机组配有一台双速循环泵,由于低速电源安装时就存在问题,无法进行高、低速电源切换,冬季仍运行高速循环泵,造成较大的电量损耗。同时也造成凝汽器端差上升至15℃,机组经济性、安全性大幅降低。因此对1B、2B两台双速循环泵进行了电源改造,根据异步电动机的转速公式n=60f/p,只要改变频率f或极对数n就可以改变转速,对于循环泵,只需在小范围内进行不经常的调速,考虑到改造成本和维护量,首选改造磁极对数来改变转速,通过加装高、低速电源切换柜来实现循环泵高、低速电源切换,改造前单台循环泵在12极496r/min转速下运行,电机额定功率为1900KW,改造后单台循环泵在16极373r/min转速下运行,电机额定功率为800KW,设备改造后针对性的制定了与循环泵高、低速相匹配的运行方案,循环泵耗电率及厂用电率同比明显降低。数据显示低速循环泵投运后电流明显下降,由195A降至120A, 通过冬夏季不同方式数据分析循环泵耗电率0.67%下降至0.5%,降幅明显。同时采取了循环水并列运行、根据真空冬夏季合理安排循环泵启停方式,通过一段时间的运行,对比优化前、后的数据,发现循环水泵耗电率由2012年度0.85%降至2013年度0.8%、2014年度0.79%,下降幅度0.05%、0.06%,变化幅度为6%、7%。采取优化方案后2014年共节约厂用电量约188.23万度,折合人民币62.11万元,节约节能效果明显。   3. 锅炉本体照明改造   良村热电#1炉本体现有灯具546套,均采用70W的金卤灯,截至2014年灯具使用近3年多,老化严重损坏频率极高,人工及材料费等维护费用较高。通过改造将#1炉现有70W的金卤灯全部更换为30W LED节能灯436套,减少灯具110套,且同样满足现场照明需要,将控制箱实现了分区控制(长明部分手动远方控制,夜间照明实现自动光控/手动转换)。#1锅炉本体总计546套灯具,每年维修量约200套,每套灯具更换灯泡(82元)、镇流器(79元)、触发器(15元)共计200套,直接材料费3.52万元, 人工费1.6万元 搭架子费用0.46万元,合计5.58万元 /年,因灯具更换后,寿命为7年免维护,7年可节约维护费34.16万元 。改造前#1锅炉房本体照明耗电20.8万度;改造后耗电为5.57万度,节约电能15.23万度,按照我厂现在上网电价0.4316元计算,节电费用6.39万元/年,7年节约电费44.73万元。根据节约维护和电能费用计算,每年合计可节约费用11.97万元;本次改造费用实际费用39万元,灯具单价约902元,数量为436套,按照每年节约11.97万元计算,3.26年内可收回投资。在2015年大修中对#2炉照明也实施了改造。   4. 合理优化辅机运行方式   (1)汽机专业将凝汽器补水方式改为为自吸补水,停运凝补水泵,通过凝汽器的负压作用将凝补水箱内的除盐水吸进凝汽器,并保证凝补水箱液位不能低于4200mm,防止发生凝汽器漏空现象,特殊情况下自吸补水不能满足要求时再启动凝补水泵补水,大大缩短了凝补泵的运行时间。机组启动阶段采取无电泵启动方式,启动汽泵前置泵向锅炉汽包上水,提前将一台汽泵定速至3100r/min,保证汽包补水要求。   (2)锅炉专业根据磨煤机出力情况定期安排清理分离器及添加钢球,保证制粉系统最佳出力,降低制粉系统耗电率。根据机组运行出力情况,及时安排停止1C、2C磨煤机运行,以保证负荷不受阻为原则,尽量减少C磨煤机的运行。同时加强受热面及空预器吹灰,确保空预器差压不增大、受热面不积灰,减小
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