2500t/d熟料应用什么分解炉

如题所述

2500t/d熟料应用分解炉如下。
2007.No.5

笔者于2006年6月参与了我公司2500t/d生产线的调试,该线由天津水泥工业设计研究院设计,采用TSD型分解炉。本文谈谈对该炉的操作体会。

1TSD型分解炉的特点

1)气体、

物料和燃料自上而下旋流于预燃室中,物料沿壁旋转,能起到保护炉衬的作用,中间区域较低的物料浓度有利于燃料在充满空气的高温区快速燃烧,显著缩短煤粉的燃尽时间;

2)旋流预燃室炉顶结构形状能促使物料沿壁更

均匀分布与流场的优化,允许中部火焰达到更高的温度,提高煤粉的燃尽率;

3)发生塌料时物料沿斜管道可冲向双喷腾主炉,

经窑尾缩口再次喷腾,无离线型分解炉或管道式分解炉塌料易堵三次风管之虑;

4)可采用多通道燃烧器,灵活调节火焰形状及喷

嘴位置,保证燃煤的稳定燃烧,并调控燃料燃烧速度;

5)旋流预燃室通常布置在预热器塔架内双喷腾

主炉近旁,连接风管通常无结皮;

6)排出NOx低,对环境污染少;

7)分解炉的流体阻力较小,减少系统阻力。

2

工艺设备选型及流程

2.1

工艺设备选型见表1

表1

工艺设备选型

2.2工艺流程见图1

图1工艺流程

3

操作体会

3.1

三次风门的使用

三次风门的作用有三:一是为分解炉内煤粉燃烧

提供充足的氧气;二是调节窑炉风量的平衡;三是满足预燃炉内物料的切向悬浮,以保证物料吸热与燃料燃烧放热的平衡,尤其在初次投料低产期更明显。

2006年6月13日该系统投料试生产,根据正常生产

经验,初次投料将三次风门稳定在30%以内,此次投料预燃炉锥部温度一直在1200℃以上,而分解炉出

口温度只在850℃以内,C5入窑下料管温度在800℃以内,回转窑不能正常生产。通过对预燃炉结构的分析认为,由于三次风门开度过小,三次风量不够,入预燃炉的物料不能沿着切线方向进行悬浮,也不能充分进行热交换,而是直接短路进入主炉,致使主炉与预燃炉温度偏差大。于是,将三次风门开度加大到60%以上,此问题得到了解决。调整前后的参数见表2。

2500t/d 生产线TSD 型分解炉的操作体会

马占海

(宁夏赛马实业水泥股份有限公司兰山分厂,宁夏银川

750021)

中图分类号:TQ172.622.26文献标识码:B文章编号:1002-9877(2007)05-0028-02

设备名称规格型号及性能

回转窑Φ4.0m×60m;2500t/d,315kW篦冷机TC1164;2500t/d,61.2m2,37kW窑头排风机

Y4-73-№24D;420000m3/h,315kW

预热器及分解炉

单系列五级旋风预热器:C1-2-Φ4700mm,

C2-Φ6600mm,C3-Φ6800mm,C4-Φ6800mm,C5-Φ7000mm;TSD炉:Φ5600mm

高温风机3350DIBB24;540000m3

/h,7800Pa,1600kW

窑尾E.P风机Y4-73-№29D;520000m3/h,450kW

窑燃烧器TC型四风道燃烧器;9t/h炉燃烧器TC型三风道燃烧器;15t/h

三次风管

Φ2300mm

28--

2007.No.5

时间

三次风门

/%

三次风压力/PaC4分料阀/%预燃炉锥部温度/℃分解炉出口温度/℃C5下料管温度/℃烟室

温度

/℃调整前30-9001001180840785960调整后

65

-560

100

1050

880

865

1050

表2

调整前后参数

3.2燃烧器在炉内位置的确定

该位置应该是只要不烧坏炉顶部,则越靠近炉顶

越有利于煤粉燃烧,越有利于煅烧操作。但是位置过高后,预燃炉温度不易控制在合适范围。在初次安装时,燃烧器在炉内的位置为距炉顶偏上200mm,在操作中,炉温不稳定且偏高,根据这种现象,将燃烧器位置下调200mm,与炉顶平齐,炉温稳定且较易控制。

3.3预燃炉出口温度的控制

预燃炉出口温度一般控制在1050℃±20℃,过高

易烧坏炉顶,过低不利于煤粉充分燃烧,增加热耗。在调试阶段,将C4分料阀比例由30%(30%入主炉、

70%入预燃炉)调整为0(全部入预燃炉),使预燃炉

出口温度由1050℃降为890℃,此时在产量未增加的情况下,为保证入窑生料分解率在90%以上,则分解炉喂煤量增加了约0.6t/h,增加了熟料热耗。为此,通过调整C4分料阀比例,控制好预燃炉出口温度在1050℃±20℃,整个系统燃烧稳定,产质量有所提高,

能耗有所下降。

3.4分解炉下缩口的尺寸

该尺寸的大小直接影响到窑内通风的大小,影响

着回转窑产质量。在调试现场发现,该炉下缩口尺寸为Φ1500mm,并且在安装过程中,为找正安装偏差,下缩口加长了320mm,这样就会造成:一是窑内通风

受到影响;二是创造了结皮的条件(尤其煤中S含量过高时更易结);三是给清理结皮增加了难度。操作中主要表现为:

1)窑尾烟室负压偏低。正常为-150~-200Pa,而

该线在生产过程中,烟室负压仅为-50Pa,分解炉下缩口结皮后,负压更低,几乎为正压。

2)主窑皮短。2500t/d生产线正常的主窑皮约20m左右,而该线主窑皮只有15m左右。

3)窑内还原气氛浓,前煤用量少。

在生产过程中,前后煤比例失调,前煤多时,熟料有黄心,不致密,

fCaO偏高;将前煤由5.4t/h降为4.0t/h,熟料质量提

高,熟料没有黄心,fCaO均合格。但是提高产量后,仍然出现质量差的情况。为此,选用相对灰分低、挥发分高的煤,熟料产质量有所保证,但是,当地的煤质不能满足这种要求。

4)烧结范围窄,适应性差。

当生料易烧性好时,产质量还能保证,一旦出现易烧性差时(KH≥0.90),熟料fCaO很难保证。

通过这些现象分析,8月26日利用秋季供电局线路检查,停窑检修时改造分解炉下缩口,在原基础上将浇注料剔除50mm,使下缩口尺寸由Φ1500mm扩大到Φ1600mm。自9月份投料生产后,熟料产质量大幅度提高。改造前后所用煤的工业分析见表3,操作参数见表4,熟料产质量情况见表5。

表3

改造前后煤粉工业分析

时间Mad/%Aad/%Vad/%Qnet,ad/(kJ/kg)改造前1.516.3529.626325改造后

1.5

29.35

24.6

21525

时间产量

/(t/d)窑速

/(r/min)窑电流

/A二次风温

/℃三次风温

/℃三次风压力

/Pa烟室温度

/℃烟室压力

/Pa炉出口温度/℃C5下料管温度

/℃

改造前22503.03501020850-10001020-50920910改造后

2535

3.7

500

1180

900

-620

1140

-200

880

860

时间

月份

熟料产量

/t升重

/(g/L)fCaO/%熟料

KH3d抗压

强度/MPa改造前

7

4300012102.00.9024.285230012201.80.89625.6改造后

9

6690013100.50.90830.210

72300

1300

0.65

0.910

32.1

马占海:2500t/d生产线TSD型分解炉的操作体会

表4

改造前后操作参数

表5

改造前后熟料产质量情况

4

结束语

通过对该生产线的调试认为,TSD型分解炉完全

满足灰分较高的煤,只要及时采取合理的措施,操作得当,同样能够优质高产。参考文献:

[1]陶从喜,彭学平,彭芝娟,等.TSD型分解炉的研究开发及工程应用[J].水泥技术,2006,(4)/(5):25-27/25-28.

(编辑顾志玲)

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2500t_d生产线TSD型分解炉的操作体会
2007.No.5

笔者于2006年6月参与了我公司2500t/d生产线的调试,该线由天津水泥工业设计研究院设计,采用TSD型分解炉。本文谈谈对该炉的操作体会。

1TSD型分解炉的特点

1)气体、

物料和燃料自上而下旋流于预燃室中,物料沿壁旋转,能起到保护炉衬的作用,中间区域较低的物料浓度有利于燃料在充满空气的高温区快速燃烧,显著缩短煤粉的燃尽时间;
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